2#大修每天工作总结.docVIP

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2#炉大修工作总结 5月3日检修项目:过热器反冲洗加装DN50的合金门。因2#炉过热器反冲洗只有一个高压门,某电厂因过热器反冲洗阀门内漏,导致高压蒸汽进入反冲洗低压管道,管道损坏。借此检修机会,加一个二次门。有根据(火力发电厂焊接技术规程:焊接管道壁厚小于10mm不需做热处理),此次检修项目管道规格为¢76*6,材质为12Cr1MoV,焊条为R317。检修注意事项,阀门安装时的介质流向,焊接完毕后用硅酸铝纤维板裹住焊口,防止焊口急剧冷却。 更换2#炉双色云母水位计密封组件及更换二次高压门。检修注意事项:1、密封组件的安装顺序,首先依次将石棉垫、视窗玻璃、玻璃端头保护带装入压盖内,水位计表体依次装石墨复合垫、被接触介质的云母片(此云母片包装时带有标签及说明)、云母片。2、此水位计为6孔螺栓,按规定,扭力扳手力矩应不超过175N*M,注意压盖螺母的紧固顺序,其顺序为面对压盖,依次为左1、右2、左3、右4、左2、右1。此次检修过程中出现一个问题,需在今后检修中提起注意,更换左侧水位计高压二次门(J44Y-32),应该使用甲侧水位计二次门,而在现场的是乙侧水位计二次门,又去库房取一次,检修前没有认真核对备件与现场的要求是否相符。 5月4日检修项目:高炉煤气流量计法兰补焊。运行时发现高煤流量计法兰处有沙眼,用速成钢做简单处理,借此停炉机会,将法兰盘拆下进行补焊,发现焊接过程中会产生裂纹,所用焊条为A102不锈钢焊条,后经查法兰盘材质为316不锈钢,在高压焊工杨永的指点下,采用A307不锈钢焊条,焊后及时用凉水对焊接部位进行急剧冷却。焊接过程中未出现裂纹。今后检修时需注意:首先确认需焊接部位的材质、使用什么焊条、焊后需怎样处理。尤其是不锈钢材质及合金材质的管道或阀门。 引风机入口挡板检查。运行中发现2#炉引风机引风量在掺烧转炉煤气时引风量够用,完全烧高炉煤气时引风量偏小,借此停炉机会检查,发现引风机入口调节挡板有一片挡板没有打开,经调整,将此挡板全开。 5月5日检修项目:2#炉燃烧器导流叶片焊接,针对2#炉导流叶片在运行中有脱落现象,为解决此问题,江联锅炉厂派技术人员现场指导,并分析导流叶片脱落的原因,发现导流叶片小边和长边均被焊接,导致导流叶片在受热时叶片没有膨胀量,此次焊接按锅炉厂技术人员要求,采用A132不锈钢焊条,焊接导流叶片时,小边不焊,光焊大边,大边焊单侧,且满焊。 2#炉送风机入口调节挡板检查及空气预热器漏风检查。检修前注意事项:2#炉煤气管道置换,高煤蝶阀、插板阀关闭并停电,转煤蝶阀、插板阀关闭并停电,进入烟道内焊接空气预热器漏风处,需携带煤气检测仪,备灭火器,并安装24V照明电源,空气预热器人孔外必须有专人监护,监护人必须精心监护,在以上安全措施全部到位的情况下,才能进入烟道进行工作。 煤气柜2#加压机电机找正。5月4日下班前安排5日进行2#加压机电机找正,5月5日上午8点,检修人员反馈,没有找正用的百分表,联系发电二厂借用百分表,5日下午才开始对2#加压机电机进行找正,通过2#加压机电机找正检修项目,发现如下问题,准备不充分,作为检修项目负责人,不清楚2#加压机电机找正所需工具是否齐全,今后检修项目,需吸取此次的教训,每天下班前准备好明天检修所需的工具及备件,提前写好工作票,并对检修项目可能遇到困难做好准备,检修中会遇到这样、那样的问题,多想想可能出现的问题,并想好解决问题的办法,检修前准备的越充分,检修起来才会越顺手。 5月6日检修项目:2#炉给水大旁路调节门更换。2#炉大旁路给水调节门(T967H-200 DN80)在运行中漏量相当严重,调节门全关,调节门前后截止门全开,流量达100多吨/时,而且调节门全关和全开时流量没有基本没有变化,对此给水调节门进行解体检查,发现调节门阀芯有明显的沟痕。 检修过程中的穿插作业问题,大修期间,穿插作业运用的好,能提高检修的效率。检修的节奏,对比江联锅炉厂焊接导流叶片的焊工,从开始到结束,我一直在现场,从上午8点焊工师傅进入炉膛,中午一小时的吃饭、休息时间,下午4点40从炉膛出来,师傅的工作节奏及效率太让我佩服了,师傅的工作量如下:用电焊切下变形的导流叶片,焊接48片高煤燃烧器导流叶片,24片转煤燃烧器导流叶片。现在在检修班组,我也在一直强调穿插作业和检修的节奏。 锅炉工段的“操检合一”。大修期间,为充实检修力量,从运行工段抽出人员配合检修的工作,目的在于让运行人员在检修过程中了解检修的工艺,掌握基本的检修技能,厂家到现场处理问题,运行人员全程参与并学习,检修一般都是白班,夜班有问题时,锅炉运行人员能处理的问题尽量处理,通过1#炉大修,每位参与大修的运行人员都感到自己学到不少检修的知识。2012年5月份接受检修工作后,感到压力特别大,以前未真正接触检修,对检修的工艺更是一窍

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