延迟焦化装置干气脱硫系统技术改造.pdfVIP

延迟焦化装置干气脱硫系统技术改造.pdf

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
延迟焦化装置干气脱硫系统技术改造.pdf

, () 董 英 延迟焦化装置干气脱硫系统技术改造 !8 $8 ! ’% 延迟焦化装置干气脱硫系统技术改造 董 英! 德希尼布天辰化学工程公司 上海 !#$ 摘要 分析延迟焦化装置干气脱硫系统净化干气中烯烃、硫含量达不到设计值的原因,通过调整柴 油吸收及换热系统工艺流程、改造脱硫塔内件、溶剂再生塔和换用新型溶剂,使净化干气的各项指标达到 制氢原料的要求,取得好的经济效益。 关键词 焦化富气 柴油吸收 净化干气 烯烃含量 硫含量 中石化荆门分公司延迟焦化装置干气脱硫系 改造方案 统于 $%% 年建成,设计处理能力为’() * + 焦化 干气,工艺路线为:富气压缩, 焦化柴油吸收, 用7;? 7@A 软件对装置进行流程模拟并 干气脱硫及溶剂再生系统。为了节省投资,设备 确定改造方案,干气脱硫系统流程见图 。 $ 基本采用原催化裂化干气脱硫的设备。装置投用 后,由于原料硫含量的设计值为 $! - * -,实 ! 际为. - * -,以及设备与规模不匹配,导致 ! 净化干气硫含量、烯烃达不到设计值。针对这种 情况我们对该装置进行了两次技术改造,改造后 该装置生产出合格制氢原料:烯烃含量/ 012 、 硫含量/ ! - * - 。 ! ! 存在问题 图 焦化干气脱硫装置工艺流程简图 $ 原装置存在问题主要包括: ()为解决富吸收柴油返焦化分馏塔,采用 $ ()原焦化柴油吸收后直接回焦化分馏塔, $ 催化柴油做吸收剂,将富吸收柴油送至重油催化 造成3 4 等被吸收组分解析出来,仍进入焦化富 # 裂化装置分馏塔,同时解决重油催化裂化装置柴 气中,脱除有机硫及烯烃效果差。 油出装置温度高及贫吸收油进塔压力低的问题。 ()干气脱硫后总硫在 左右,脱 ! ! - * - ! 除调整换热流程外还增加了两台贫吸收油泵,焦 硫效果差。 化装置增加富吸收柴油出装置泵及过滤器,富吸 ()溶剂再生塔塔底重沸器循环不易建立。 # 收柴油不再返焦化分馏塔。 ()再生塔底重沸器热源为 过热蒸汽, ’ $567+ ()干气脱硫后总硫在 左右,原脱硫 ! ! - * - ! 温度为!89 ,6:; 在高温下易降解失去活性。 效果差。经计算分

文档评论(0)

整理王 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档