20×104t/a硫磺回收装置运行总结.pdfVIP

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刘洋 等 20×10t/a硫磺回收装置运行总结 1300℃以上,以确保烧氨效果[1]。 高了脱硫效果,又能延长高温过程气在酸性气燃烧 通过采取上述措施 ,尽管在冬季开工时环境温 炉余热锅炉中的停留时间,提高取热效率 。 度低至一15IC左右 ,装置仍未发生结 晶堵塞或冻凝 (4)优化溶剂再生单元操作,在不影响贫液质 现象,各项指标满足生产需要。 量的前提下,将再生塔的操作压力 由75kPa的设计 值提高至 85kPa,塔底温度由 125。C的设计值降至 2.2酸I生·气量波动频繁 受加工原油的种类 、硫含量 、上游各装置加工负 121.5。C。优化后塔顶水蒸汽含量 明显 降低 ,通过 现有的冷换设备 ,可将酸性气 出装置温度从原来 的 荷及加工方案变化的影响,20×10t/a硫磺 回收装 45C降低至 40。C以下,不但 降低 了回流系统 的负 置在开工初期酸性气量波动频繁 ,装置的前馈 、后馈 荷 ,节省了塔底重沸器的蒸汽耗量 ,还减少了进硫磺 控制系统均无法采用 自动模式运行 ,硫在线 比值分 回收单元酸性气 中水蒸汽含量,提高 了酸性气浓 析仪的值在一1.5~1.5之间频繁波动,给装置的操 度_2]。经过一段时间的跟踪 ,两套溶剂再生单元酸 作及环保指标 的控制带来较大的影响。鉴于上述情 性气浓度分别 由原来 的78 ~82 提高为 85 。 况 ,根据加工原油 的性质及时对硫在线 比值分析仪 酸性气浓度的提高 ,意即在总硫不变的情况下酸性 PID进行调节 ,适当增加延迟 时间。经过摸索和实 气流量会减少 ,从而减轻硫磺 回收单元 的负荷 。 践 ,目前本装置尾气捕集器出 口尾气硫在线 比值分 经过上述调整 ,可将酸性气 出燃烧炉余热锅炉 析仪的值可 以稳定控制在一0.25~0.25之 间,前 的温度控制在约 350℃,确保装置安全平稳运行。 馈 、后馈控制系统也能以 自动模式运行 ,使得装置的 同时 ,装置能耗也降低了(5--8)kg标油 /t硫磺。 稳定性有了很大的提高 ,操作人员的操作强度也大 幅度下降。 3结 论 2.3高负荷运行 (1)大型硫磺 回收装置在开工过程 中可能会面 由于加工原油硫含量的上升 ,本装置 自2011年 临低负荷工况 ,此时必须确保燃烧炉火嘴运行状况 下半年开始处于高负荷运行 (设计负荷 的 11O )状 良好 ,防止因酸性气量过低使得火嘴在高温下受到 态 。负荷的增加导致酸性气出燃烧炉余热锅炉的温 损坏。若混烧燃料气 ,需适 当补入雾化蒸汽 以防止 度较高 ,最高达到 375℃,尽管 尚未超过设计值 380 火嘴积炭 ,影响燃烧效率。还应加强对各重要温度 ℃,但在高温下含硫化合物对设备及管道的腐蚀会 数据 (如各级硫磺冷凝器及尾气捕集器出口温度)的 加剧 ,不利于装置的长周期安全生产 ]。同时,出炉 监控,避免因温度过低导致硫磺凝结并堵塞管线

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