关于长沟煤矿自燃事故抢险工作总结.doc

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关于长沟煤矿自燃事故抢险工作总结

长沟煤矿1.10采空区遗煤自燃事故抢险工作总结 2011年1月10日17:30长沟煤矿北采区15116采煤工作面发生了采空区遗煤自燃,灾情发生后长沟煤矿立即启动发应急预案,制定了切实可行的封堵方案,在工作面进回风顺槽分别构筑了一道临时板闭和两道永久密闭,有效在控制了火势的发展,截止到1月16日13:30,15116进回风顺槽密闭前、北采区回风巷中CO浓度均已降到0ppm。此次自燃发火给长沟煤矿造成了较大的经济损失,封闭了100多万元的设备和30多万吨的煤,严重影响了矿井下一步的采掘部署,为了真正吸取教训,杜绝同类事故的再次发生,现将此次非伤亡事故抢险的有关做法和教训总结如下: 一、矿井基本情况 长沟煤矿设计能力为60万吨/年,核定生产能力为45万吨/年,现开采15#煤,煤层7.5米,投产以来由于历史原因生产一直不正常停产比较频繁。现北采区布置有2个相邻回采工作面15114和15116,两工作面切眼相距350米,其中15114采用高档机采放顶煤工艺,距停产线40米;15116采用高档炮采放顶煤工艺,距停采线393米,回采了50米,进回风顺槽距工作面100米、50米处各有一低洼处,涌水量为7.2m3/h,需每天排水,上隅角为工作面最高处。原15114为回采工作面,15116为备用工作面(2009年11月形成),由于机采工作面使用效果较差,后将15116改为回采面,15114作为备用面。2010年下放地方实行属地监管后于8月19日被停产到2011年1月10日停产接近5个月。 矿井为低瓦斯矿井,主扇型号为4-72-11No20B,功率为132KW,矿井总进风2342m3/min为总回风为2400m3/min,其中北采区总回风为1284m3/min,15114工作面为564m3/min,15116工作面为284m3/min,2010年的瓦斯鉴定结果为:绝对瓦斯涌出量为0.48m3/min,相对瓦斯涌出量为1.06m3/t,经山西省煤炭综合测试中心鉴定:煤层为三类不易自燃为煤层,自燃发火期为12个月以上。 矿井瓦斯监控系统型号为江苏三恒公司生产的KJ70N,人员定位系统型号为太原海斯特公司生产的KJ291,全部按照国家AQ1029-2007、AQ1048-2007配齐各种传感器。 2010.12瓦斯监控系统设备使用情况 矿名 分站 传 感 器 类 型 瓦斯 开关类 温度 风速 一氧化碳 其他 长沟煤矿 11 26 30 7 6 14 1 2010.12人员定位系统设备使用情况 矿名 型号 分站 读卡器 识别卡数量 识别卡在用 长沟煤矿 KJ291 7 25 600 465 二、抢险经过 (一) 探明火情,启动连续监测制度。1月10日17:30长沟煤矿北采区15116采煤工作面距上隅角20米处发现烟雾,发现险情后长沟煤矿立即组织撤人,并启动了应急抢险预案,进行了全矿总动员。接到通知后西山救护大队和集团公司生产部、通风部、安监局相关人员立即赶赴现场进行组织抢险救援。22:30西山救护大队到达,11:30分入井检测15116回风巷、上隅角CO浓度,1月11日2:30第二次入井检测北采区回风、总回风CO浓度,并在15116回风顺槽风门外、采区回风北三角和北五部分别设置了CO传感器,要求每天进行一次火区内气体成分分析。 (二)制定灭火方案。通过救护队现场检测(1月11日5:00)15116工作面上隅角CO达到1000ppm,初步判定发生了采空区遗煤自燃。1月11日9:30宋副董带领生产、通风、安监、地测等部门负责人赶赴矿上进行指挥并制定相关技术方案。由于上隅角地势较高且无法探测到火源点,无法直接灭火只能采用隔绝窒息法灭火,制定了“先撤设备后在15116进回风顺槽水窝外砌筑密闭进行局部封堵”的方案。由于火势发展迅猛,1月11日21:00工人在撤设备时发现距上隅角20米出现了3处明火,接到公司总调通知后生产部、通风部、安监局相关负责人立即到达现场,经研究决定:制定了“在15116进回风顺槽口砌筑一道临时密闭和两道永久密闭进行全面封堵”的总体方案,立即在工作面进回风顺槽口进行紧急封堵,防止火势进一步漫延,并采取措施稳定通风系统,防止发生次生灾害,特别是邻近工作面15114。 (三)构筑临时密闭。方案确定后长沟煤矿立即进行备料(局扇、高分子密闭材料、便携式CO检测仪等)并将相关材料运到指定地点。1月12日早2:30西山救护大队从古交调动的第三支小队到达;3:30下井进行现场检测和清理;8:00宋副董再次到现场指挥抢险;12:00材料运送到指定位置开始施工;24:00进回风顺槽两道临时板闭构筑成功,并在墙外设置CO、CH4传感器,CO浓度出现暂时下降,此时进风顺槽风量为120m3/min,151

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