昆钢2000m^3高炉生产技术进步.pdf

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昆钢2000m^3高炉生产技术进步

V01.28 N0.5 第 28卷 第 5期 炼 钦 . 2OO9年 1O月 IR0NMAKING 0ct0ber 2O09 昆钢 2000m3高炉生产技术进步 李 淼 (武钢集团昆明钢铁股份有限公司) 摘 要 对昆钢20o0m 高炉的技术进步进行了总结。通过分析生产 中存在的问题,从原燃料筛分、煤气流调剂、强 化冶炼、高炉长寿维护等各方面提出了改进措施。 关键词 大型高炉 技术进步 强化冶炼 昆钢 6号高炉 (2000m)于 l998年 l2月 25日 维护,投产 10年来无一块冷却板破损更换。 点火开炉,26日出铁 ,2个月利用系数突破 2.0。高 1 存在 的问题 炉投产以来,昆钢高炉工作者经过 10年的实践和摸 由于昆钢 6号高炉是引进卢森堡 c高炉二手 索,依靠科研攻关和技术创新,不断突破原来操作上 设备建造 ,投产后在生产上有着很长的一段摸索期, 的误区,持续优化生产参数,在高炉生产技术上取得 加上原燃料质量波动,设备运行不稳定等因素,使得 了巨大进步。主要表现在 :在原燃料条件差的情况 高炉生产指标改善不快 (见表 1)。生产上存在的问 下实施强化冶炼,并长期保持稳定顺行;成功实现了 题主要有以下几点。 高利用系数、低硅低硫、低耗的冶炼操作;高炉长寿 表 1 昆钢 6号高炉各项生产指标 为2008年 1—6Jj数据 间 (1)炉体上涨。2001年下半年以来,以zn为主 均在 10%以上,高炉顺行 困难。后经研究,决定从 的有害元素对风L=1组合砖的侵蚀 ,使高炉相继出现 2004年下半年开始,将槽下所有梳齿筛更换成筛分 炉缸炉底砖衬上涨和风 口上翘 的异常情况 ,下部初 效果和 自清理功能较好的棒条筛,有效减少 了小于 始煤气流发生改变,炉缸出现堆积,崩滑料多,强化 5mm的粉末入炉。经过一系列的筛分强化管理及 冶炼难以实现,给高炉稳定顺行生产造成了较大威 课题攻关,有效控制住入炉粉末率在 2.5%以内。 胁。后经技术 中心牵头,提出了定期校正风 口中套、 2005年后生产指标明显转好 ,崩滑料次数大幅减 缩小进风面积和使用斜风 口等的有效治理措施 ,使 少,高炉长周期保持着稳定顺行。 高炉保持了安全稳定的生产。 (3)炉顶料流阀控制精度低。炉顶料流阀采用 (2)入炉粉末率高。昆钢 6号高炉 自开炉以来 液压缸传动,精度仅只能达到 1。。随着料流阀刀片 一 直使用人字筛和梳齿筛,筛分效率低,人炉粉末平 及八角溜槽的磨损,时常出现提前布料结束,或布不 · 27 · 完料的情况。中心、边缘气流和煤气利用率随换罐 源紧张,焦炭质量指标也较差。 作业时间发生波动,使得上部气流混乱,燃料 比上 精料人炉是大高炉稳定顺行的根本。在现有的 升,生产指标很难突破。之后,摸索发现可以在现场 原燃料条件下,实施 “厂内精料”方针,狠抓筛分管 监听到布料结束的情况,并根据监听到,结果调整料 理,是获得 良好生产指标的保证。具体工作:从 流阀的实际开度 ,以控制合理的料面分布,消除换罐 2o

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