数控机床故障诊断与维修第66页实例3伺服单元异常及伺服放大器.ppt

数控机床故障诊断与维修第66页实例3伺服单元异常及伺服放大器.ppt

  1. 1、本文档共74页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
数控机床故障诊断与维修第66页实例3伺服单元异常及伺服放大器.ppt

4.进给伺服系统典型维修实例分析 实例1:“伺服单元未准备好”报警故障分析(参数丢失) 实例2:“伺服单元未准备好”报警故障分析(测速发电机故障) 实例3:伺服单元异常及伺服放大器故障分析 实例4:W轴伺服报警故障分析 实例5:驱动失败报警故障分析 实例6:伺服初始化实例 实例1:“伺服单元未准备好”报警故障分析(参数丢失) (1)故障现象:FANUC-7M系统某数控机床,CRT显示“07-Velocity Unit Not Ready”,伺服不能启动。 (2)确定步骤与方法 先软后硬查参数设置是否正常,以判断故障类型。如否查RAM电池回路;如是,查反馈输入板供电问题?查线路板问题。 参数检查法:调出参数设置画面,PC参数已全部丢失。 参数丢失成因:查知RAM电池接触不良而失电,而造成参数丢失。 (3)排除故障:用砂纸与无水酒精重新清洁插座,装好电池。系统上电,重新输入参数。报警消除,故障排除。 实例2:“伺服单元未准备好”报警故障分析(测速发电机故障) (1)故障现象:FANUC-6系统老数控机床,CRT显示“07-Velocity Unit Not Ready”,伺服不能启动。 (2)确定步骤:先外后内查连接电缆,先一般后特殊查测速发动机磨损故障或污染,查反馈接口。 (3)排除故障:打开电机,发现严重碳粉污染电机与测速发动机的电枢,是无速度反馈信号输出的成因。用压缩空气吹净碳粉后,以酒精清洗脏的电枢,再开机,故障消除。 实例3:伺服单元异常及伺服放大器故障分析 (1)故障现象:一台FANUC-OM系统立式加工中心。出现#414和#410报警。 修前调查:报警出现后能通过重新启动而消除。但在自动方式下每执行到X轴快速移动时就报警。 据理析象 故障特征:具有重演性并与X轴快移相关。故障类型:硬件故障。与快移动作有关,从而故障大定位:X轴移动电缆及其接点。 罗列成因 最可能的故障成因:X轴移动电缆的接点。 (2)重演故障与观察检查:快移时,X轴伺服电机电源线插头处相线间拉电弧。插头间的拉电弧引起相间短路,导致速度环自保护电器动作并报警。 (3)排除故障 清理搭丝并修整插头。故障排除。 实例4:W轴伺服报警故障分析 故障现象:GPM90DB-2型数控曲轴铣床多次程序中断,CRT显示“W轴伺服报警”。 修前技术准备 根据技术资料画出与报警相关的系统框图,如图所示。 修前调查:成熟的加工程序。故障特征:软件报警,故障频次高。报警时,W轴电机停转,滑板处于制动状态(未释放)。 据理析象:故障频次高,与电器的误动作/不动作、失修卡住或接触性故障有关。报警机理:滑板制动未释放或滞后释放动作,PLC在规定时间内检测到的是“制动未释放”信号状态(如“1”)而输出“W轴伺服报警”。故障大定位:W轴伺服系统最上面的链路(图4-15三条链路中)。故障类型:硬件故障(滑板制动未释放——不动作成因)。 罗列成因:上面链路内的器件与连接、液压与供电系统故障,以及PLC输出接口电路或中间继电器故障。最可能的故障成因:电磁阀与滑板锈死等失效故障。 确定步骤:(程序中断,一般可以采用PLC程序法)这里,先一般后特殊、先简后繁:用信号强制输入法查第一条链中电磁阀输出与滑板动作。信号追踪法向前追查各个环节。信号强制输入法:断开电磁阀原接线,按其电源要求,正常的外接电源输入后,观察其输出动作——不动作。故障定位:电磁阀。 故障点测试:万用表测试电磁阀线圈电阻正常。判定电磁阀内机构失效卡住,导致制动不能释放。 排除故障 更换电磁阀,故障排除。 注意: 程序中断,一般采用PLC程序法。应该查技术资料中PLC的I/O实时状态信号,是否包括了检测流程图中的器件状态。如果没有资料可查,则可以采用画出相关的动作流程图来分析的方法。 图4-15流程图中有两个延时:在T时刻继电器动作指令发出后延时△t1后,即(T+△t1)时刻发出运动指令。又必须在延时△t2内PLC获得W轴伺服状态反馈信号。 由于信道传递的堵塞与丢失或反馈链路中的故障,PLC在延时△t2内没有获得正常的反馈信号,也会发出类似的报警而中断程序。在△t1内,未完成制动释放,但是伺服已获得运动指令来驱动W轴电机。于是电机过载报警装置必定报警——反馈通知PLC而中断程序。即如本例情况,延时间隔过长,下一个动作已跟上而出现动作阻塞或过载现象。系统报警只给出了笼统的概念——故障大定位于W轴伺服系统。 思考:假如报警时检查滑板制动已释放,故障成因会有哪些? 实例5:驱动失败报警故障分析 故障现象:A980MC系统T30加工中心,手动运行Y轴时CRT出现“驱动失败”报警。 修前技术准备: 故障点测试: 故障处理:紧固松动的螺母后丝杠不再窜动,故障排除。 实例6:伺服初始化实例 O

文档评论(0)

xiaoxiaoxin + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档