锅炉基础介绍.doc

  1. 1、本文档共25页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第一章 工艺技术规程 1.1 装置概况 1.1.1 装置简介 锅炉车间是辽阳石化分公司热电厂下属的主体生产车间,担负着辽阳石化分公司各生产厂及宏伟地区用汽的供给任务。现有7台410吨/小时高压燃煤锅炉,总蒸发量每小时2870吨。 序号 项目 锅 炉 编 号 1 2 3 4 5 6 7 1 锅炉型式 BG—410/9.8—M型 HG-410/9.8-TMI1 2 制造厂家 北京巴布科克—威尔科克斯有限公司 哈尔滨锅炉厂 3 制造日期 1989年 6月 1989年 6月 1991年 3月 1991年 3月 1992年 6月 1994年 6月 1994年 6月 4 安装日期 1989年 9月 1990年 8月 1991年 6月 1991年 10月 1992年 9月 1994年 9月 1995年 10月 5 投产日期 1990年 10月 1991年 6月 1992年 3月 1992年 9月 1993年 10月 1995年 10月 1996年 7月 6 主要改造项目 1、04年7月改锅炉点火装置 2、05年4月给粉机电机改造变频调速 3、05年7月送、吸风机电机改造变频调速 4、06年增设干出渣设备 5、07年10月DCS控制系统升级 1、04年6月改锅炉点火装置 2、05年5月给粉机电机改造变频调速 3、05年7月送、吸风机电机改造变频调速 4、06年增设干出渣设备 5、07年10月DCS控制系统升级 1、95年4月改水平浓淡燃烧 2、04年7月改锅炉点火装置 3、05年6月给粉机电机改造变频调速 4、06年增设干出渣设备 5、07年11月DCS控制系统升级 1、04年8月改锅炉点火装置 2、05年10月给粉机电机改造变频调速 3、06年增设干出渣设备 4、07年11月DCS控制系统升级 1、04年9月改锅炉点火装置 2、05年11月给粉机电机改造变频调速 3、06年增设干出渣设备 4、07年8月改为DCS控制系统 5、08年5月改高效防渣低污染多功能直流煤粉燃烧器 1、05年8月改锅炉点火装置 2、05年8月给粉机电机改造变频调速 3、04年7月送、吸风机电机改造变频调速 4、06年增设干出渣设备 5、07年11月改声波吹灰器6、 07年10月改为DCS控制系统 1、05年9月改锅炉点火装置 2、05年9月给粉机电机改造变频调速 3、04年7月送、吸风机电机改造变频调速 4、06年增设干出渣设备 5、07年9月改声波吹灰器6、 07年5月改为DCS控制系统 我厂锅炉为单汽包、自然循环(循环倍率K=8~10)、集中下降管,∩型布置的固态排渣煤粉炉。 锅炉前部为炉膛,四周布满膜式水冷壁,炉膛出口处布置屏式过热器,水平烟道装设了两级对流过热器,炉顶、水平烟道转向室和尾部包墙均采用膜式管包敷,尾部竖井烟道中交错布置两级省煤器和两级空气预热器。 锅炉构架全部为钢结构,按抗七级地震强度设计,除下级省煤器和空气预热器采用支撑方式外,锅炉本体全部悬吊于顶梁框架上,运行时水冷壁整体自由向下膨胀。 燃烧器采用四角布置直流燃烧器,按假想切圆组织燃烧,采用钢球磨,中间储仓式制粉系统,除渣设备采用刮板捞渣机及刮板干除渣设备。 *燃烧设备 燃烧器是乏气送粉直流燃烧器。 设计特性参数: 名 称 项 目 单 位 数 据 备 注 #1~#4炉 #5炉 #6~#7炉 一 次 风 风率 % 29 30 29 风速 m/s 28 30 27 风温 ℃ 57 57 60 喷口截面 m2 0.3245 0.3245 二 次 风 风率 % 67 66 66.8 #5炉每角设计8层二次风 风速 m/s 48 45 48 风温 ℃ 320 待定 331 喷口截面 m2 0.738 0.737 切圆直径 mm 600 200~600 690和800 #3改为水平浓缩煤粉燃烧器。燃烧器的二次风喷口不动,一次风改成水平浓缩煤粉燃烧器,一次风平均风速降为26m/s。考虑到所燃用的烟煤着火性能比较好,浓、淡采用不等风速的设计,即浓缩比PQ=1.4,相当于浓一次风口流速30m/s,淡一次风口流速22m/s,采用较高的浓一次风速可以防止喷口挂焦。 一次风浓淡两个喷口等截面。由于烟煤着火性能好,二个喷口中间采用直隔板隔开,喷口不再拉开。一次风喷口与二次风以反切圆的方式布置,两者中心线的夹角为5°34′,目的是利用一次风射入炉内后的偏转使煤粉更加密集,保证在高一次风速下的稳燃性能。 #5炉改为高效低污染多功能直流煤粉燃烧器,燃烧器采用四角切圆布置方式,A C角燃烧器在炉膛中心形成一个直径200~600 mm 的假想切圆,B D角燃烧器为对冲布置,喷口安装形成平均直径为300 将燃烧器分为上下两组,在炉膛高度上形成双还原双氧化区,提高了煤粉的稳燃能力。在上

文档评论(0)

0004499 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档