新型一体化氧化沟工艺的节能特点 .docx

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工程建筑学相关资料ENGINEERING ARCHITECTURE RELATED INFORMATION 工程建筑学相关资料 ENGINEERING ARCHITECTURE RELATED INFORMATION PAGE PAGE 1 新型一体化氧化沟工艺的节能特点 摘要:以成都城北污水处理厂为例,对合建式一体化氧化沟作了简单介绍,从实际工程角度对其节能特点作了分析,指出其之所以节能主要在于实现了污泥自动回流、水力内回流及优化运行的管理方式。 关键词:合建式一体化氧化沟 节能 污泥自动回流 水力内回流   到2010年,我国城市污水治理率将从目前的不到10%提高到40%,这个任务非常艰巨,而资金紧缺则会是面临的首要问题。因此,选择并推广一些适合中小城市、具有高效、节能、投入低而且可靠的污水处理新技术有着巨大的现实意义。近几年发展较快的一体化氧化沟技术对解决上述问题有针对性,其较多的经济和节能特点是该技术得以广泛推广的基础。目前应用该技术在国内兴建的污水处理厂已超过10余座,现以四川省示范工程——成都城北污水处理厂为例,阐述该技术在节能方面的特点。1 城北污水厂概况   城北污水处理厂的工艺流程如图1。   该污水厂设计处理水量为1×104m3/d,考虑N、P的去除,在氧化沟前段设置缺氧段和厌氧段,设计停留时间为15 h,其中缺氧段为2 h,厌氧段为1 h。氧化沟的总有效容积为5 953m3,有效水深为4.5 m,沟宽为10.5 m。设计污泥浓度MLSS=3000 mg/L,污泥负荷为0.1kgBOD5/(kgMLSS·d)。该污水厂实现整套设备国产化,主要设备包括:D=1000mm,L=9000 mm的转刷2台,配用电机的功率为45 kW;7.5 kW的水下推进器2台,设置于主沟,2.2 kW的1台,设置于缺氧段,0.75 kW的2台,缺氧段和厌氧段各1台。经济技术指标如下:投资为761.46 元/m3,运行费用为0.2 元/m3。   设计进水BOD为100~150 mg/L,COD为200~300 mg/L,SS为250 mg/L。设计出水水质达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的一级标准。进、出水水质见表1。表1 污水厂进、出水水质   mg/L项目CODBODSSNH3-NTN进水77.9~57855~15322~54113~27.818 ~30.7进水平均值197.473.2123.12023.4出水26.0~46.09.2~20.63.0~21.00.8~2.33.1~12.4出水平均值33.615.413.11.56.9   该厂出水TP指标未能达到标准(0.5mg/L),主要是由于进水有机物浓度 较低及运行调试期间未正常排泥所致。目前总磷去除率可达70%左右,若排泥正常则去除率更高。2 节能特点及机理2.1 固液分离和污泥无泵自动回流   一体化氧化沟比常规活性污泥法具有节能优势,其首要特点在于用固液分离器取代了传统的二沉池,并同时实现了污泥无泵自动回流。   固液分离器的设计表面负荷一般为50~65m3/(m2·d),该值是传统二沉池设计的1.5~2倍。成都城北污水处理厂的固液分离器采用侧沟式和中心岛式(尚未启用),在固液分离的 同时实现污泥自动回流,省却了一道机械回流,从而大大降低了运行能耗。传统的氧化沟法须设污泥回流系统,以MLSS=4000mg/L,SVI=150设计,就需100%的回流比,该回流比需设置NWL240—8立式污泥泵2台,运行功率为22 kW,电耗增加约0.053 (kW·h)/m3。而实现污泥自动回流,则节能可达15%左右。   固液分离及回流机理见图2。   主沟内混合液在流经组件进入分离器内部时,由于特殊的分离器组件结构和水力条件,流动方向发生了多次变化,客观上消耗了液流的能量,为固液分离打下了基础。分离后的污泥通过絮凝,体积变得越来越大,在其沉降过程中,不断受到从主沟进入到分离器内的液流向上的冲击,形成污泥反冲。当这一冲击作用与污泥的重力持平时,污泥便悬浮在分离器中,保持动态静止,形成一悬浮污泥层。当混合液由下而上通过悬浮层时,混合液中的污泥便被悬浮污泥“网捕”下来,这就比传统二沉池单靠静沉作用多了一重作用。   在分离器底部,混合液受到组件下侧板的反力作用,该力可分解组件下侧板流动的两束流——上向流和下向流,因流速差的存在形成压力差,该压力差就直接导致了污泥自动回流。成 都城北污水厂一年多的运行情况表明,只要保证固液分离器底部的推动力并及时排泥,就能 保证稳定的分离及回流效果。2.2 水力内回流   合建式一体化氧化沟其节能之处不仅在于曝气/沉淀一体化,实现了污泥无泵自动回流(见图3中的a),还在于直接将缺氧区和好氧区共壁合建实现了水力内

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