措施汇报材料及审批表.pptx

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YT2-6H2007年4月17日完钻,完钻层位:T2a;完井方式:尾管射孔;A点:斜深4517.06m,垂深4375.88mB点:斜深4817.06m,垂深4375.88m目前生产井段:4540.00-4809.00m存在问题:高含水建议:堵水

2008.2月转电泵2008.4月检泵50方电泵/2400mYT2-6H注采生产曲线前期水淹分析认为存在2个可能原因:点状水淹和套损2.21日44mm管泵/2009m150m3/d90m3/d2.6号含水28t45%YT2-1H井组

a3-1渗透率大于300×10-3μm2截断模型a3-1渗透率大于500×10-3μm2截断模型1号夹层YT2-6H井含水上升原因探讨YT2-6H河道砂体沿主河道方向有高渗带,具有注水水窜的条件。

原因:套损YT2-6H井含水上升原因探讨漏点:4229-42391、4月10日封隔器座封2504m,套管打压10.5MPa,稳压30min无压降,2500m上部套管无漏失;2、继续组下7〞封隔器找漏管柱,座封4109m,套管打压10.3MPa,稳压30min压力不降。3、2009年5月继续验漏于4552m遇阻。4、2010年4月验漏管柱,找到漏点4229-4239之间,漏点为T3h1-3大水体5、目前下带封隔器的机抽管柱正在评价,已累抽1600吨

a3-1渗透率大于300×10-3μm2截断模型a3-1渗透率大于500×10-3μm2截断模型1号夹层YT2-6H井未见效原因分析YT2-1H水平段后端进入a3-2砂体,a3-2高渗,注水主要沿阿3-2推进,未起到驱油作用;YT2-6H的a3-1与YT2-1H的不是一条高渗带

三、单井分析YT2-6HYT2-6HYT2-6H井水平段轨迹凸起的井段钻遇与斜井段相同的砂体,且渗透率有明显变化,判断是钻遇第一套隔夹层上部层段。

本次施工:YT2-6H井验封找漏附表(1)时间坐封深度m坐封打压方式起压时间min泵压Mpa稳压时间min停泵后泵压Mpa泵入量返液m3验套结果21:00-22:003166.94上提管柱4.3m,下放加压7t反打80.8合格22:00-24:004514.4上提管柱4.5m,下放加压8t反打压4.5152.501.71不合格24:00-03:004437.81上提管柱4.5m,下放加压8t反打压514301.80.9不合格03:00-06:004286.35上提管柱4.5m,下放加压8t反打压515301.71不合格06:00-08:004193.99无法坐封最后上提管柱至4193.99m后,多次上提下放管柱换位,封隔器无法坐封,本次验漏只将深度确定在3166.94-4286.35m,如该井上次验漏4100m以上套管试压合格,漏点深度:4100-4286.35m,验漏时每次井筒补液约7-9m3后方可补满,漏失严重,建议更换封隔器继续找漏,将漏点控制在最小范围以便下步封堵施工。起验套管柱,带出7"RS封隔器,检查封隔器胶皮脱落2块(共3块),压块灵活,其它无异常,起管柱过程中环空补液11m3。

YT2-6H井验封找漏附表(2)时间坐封深度m坐封打压方式起压时间min泵压Mpa稳压时间min稳压后泵压Mpa泵入量返液m3验套结果03:00-05:004153.4正转管柱8圈,下放加压9t反打90.9合格05:00-06:004191.5正转管柱8圈,下放加压8t反打压2148140.80.8合格06:00-07:004229.61正转管柱8圈,下放加压11t反打90.9合格07:00-08:004267.39正转管柱8圈,下放加压9t反打压3.514401.80.9不合格08:00-09:004248.66正转管柱8圈,下放加压10t反打压416501.91不合格09:00-10:004239.14正转管柱8圈,下放加压10t反打压3.515401.81不合格本次找漏作业累计坐封6次,坐封时油管旋塞关闭,当卸压或压降至2-3Mpa时,打开旋塞,此时状态为油管吸入状态,由此确定封隔器坐封无漏,最终确定漏点深度:4229.61-4239.14m确定漏点深度:4229.61-4239.14m,本次找漏作业主要在造斜点以下,采取只下放或只上提找漏的方法,尽量减少因上下活动对封隔器造成的磨损。起验漏管柱,带出7"RTTS封隔器,检查封隔器胶皮完好,牙块灵活,其它无异常,起管柱过程中环空补液11m3。

建议:1、YT2-6H井目前累计产油24351t,前期生产一直较稳定,日产液64t,日产油32t,含水50%,若能明确油井水淹的原因,采取有效的堵水措施,该生产层段还是具有一定潜

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