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炼厂区内保证空分装置的安全运行
1前言
???空分装置最容易发生的安全事故是装置因总烃含量超标,造成主冷凝发器发生爆炸。所以对空分装置的空气吸入口的空气质量要求较高,一般要求空分装置空气吸入口的空气中的总烃含量小于8×10-6。而炼厂装置区内各类装置烃类气体的泄露或排放,造成的空气中的烃类气体的含量较高,因此设在炼厂装置区的空分装置吸入口的空气中的总烃含量就较高。所以如何保证炼厂装置区空分装置的安全运行就是急待解决的问题。
???乌鲁木齐石化公司炼汕厂串分车间现有两套KDN-2000型全低压甲高纯氮装置,每套产氮量为2000m3/h由开封空分设备厂制造。于1993年10月投入运行。依据生产需要开一套供炼油厂、化纤厂及其他单位生产用氮。该装詈自1993年底试车以来,主冷总烃含量直超标(中国石化总公司规定:警戒值100×10-6;停车值250×10-6或单项值在警戒值以下,总烃值可提升至500×10-6),后在厂有关单位的协助和帮助下,主冷总烃含量得到了有效的控制,主冷总烃含量由试车初的平均320×10-6降至目前的平均95×10-6。但时而因环境因素影响,主冷总烃有时较高,在200×10-6~250×10-6之间。
???2烃类化合物对空分装置的危险性
???空分装置自1993年底投产以来,主冷总烃量含量一直超标的主要原因是空气中有害杂质较多,其主要成分有C2H2、CH4、C2H6及其它烃类化合物(C3H6、C3H8、C4+)等,NOx和O3在空气中也有一定的含量,其中难以清除的是CH4和C2H6,危险性最大的是C2H2。这些气体杂质的来源主要是炼厂废气排放和各装置的跑、冒、滴、漏。
???这些烃类在液空中(特别是富氧液空中)积聚,在一些引爆导因下很可能发生爆炸。要使危险性烃类爆炸必须使其受到冲击或摩擦静电放电,这种所需爆炸所需能量的最低值叫做敏感度。化学反应敏感性物质有O3、氮氧化物以及不稳定的过氧化合物,特别是O3存在,爆炸敏感度大大增加。空分设备的业冷爆炸的原因,很可能是由于液氧(或液串)中积聚的碳氢化合物,碰到某种着火源而引起的。对这种着火源怀疑其是来自不稳定化合物。它是由液氧中积聚的O3或氮氧化物与不稳定的碳氧化合物形成的。在液氧中危险杂质,如果饱和,以固体析出,比重小而浮在液面四周。尤其是随液氧蒸发,很容易在液面的器劈上或管壁上吸附,因此,容易成为爆炸的原因。
???所有烃类杂质当中,一般认为乙炔对空分装置最危险,在饱和状况下,具有更大的危险性;未达到饱和时,在主冷中可能有乙炔存在,会形成局部积聚,也有危险性。但乙炔不是唯一的具有爆炸危险性的杂质,在液氧小(富氧液空中)与其他烃类化合物也是有爆炸危险性。
???3炼油厂空分装置主冷超标的主要因素
???炼油厂空分装置主冷超标的主要因素是吸入口空气中总烃含量较高,其主要原因:
???
???我厂空分装置所处位置位于炼油厂西北角,离最近的炼油装置常压装置距离不到100米,离净化水爆气池最近距离60米。
???3.2空分装置四周总烃含量较高
???从1994年5月起,依据炼油厂要求,在空分装置四周设了8个监测点(见图1),由环境监测中心每周对这8个点进行监测,依据监测数据(见表1)可以看出,最高点6号点(空分装置西北角)总烃高达50×10-6,平均值为14.78×10-6,远大于原石化总公司对空分装置空气吸入口总烃含量小于8×10-6的要求。
表1大气空气中总烃含量监测值〔×10-6〕
?
采样时间
采样点
9月
10月
11月
平均值
第1次
第2次
第1次
第2次
第1次
第2次
1#
2#
3#
4#
5#
6#
50
7#
8#
?4采用措施
???通过以上分析,我们认为要控制主冷总烃含量应从以下两方面人手。
???4.1尽量控制空分装置吸入口大气中的总烃含量,降低主冷总烃含量
???方案一采用如下措施:
???(1)持续保持天天一次的排液规律,每次排液量为400~500mm(主冷液柱读数)。
???(2)密封门改造或贴密封条。
???(3)全部封死下水井盖。
???(4)压缩机进出口加高。
???我车间逐条进行实施如下。
???1)加大排液量
???把原5天一次的排液量规律改为每班(8小时)一次,每班排液量为200mm~700mm,遵照此规律,总烃含量基本保持在(60~300)×10-6之间,后因排液频次较高造成排液阀内漏,车间对排液阀进行了改造。改造后我们增加了排液量200mm~800mm,总烃含量降值(50~27)×10-6之间,并探究出了排液量占总烃含量之间的关系。如排
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