不易自燃煤层采煤工作面特殊时期防灭火综合治理技术.doc

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不易自燃煤层采煤工作面特别时期防灭火综合治理技术

1工作面概况

56211采煤工作面采用倾斜长壁悬移支架放顶煤开采,工作面走向长度为720m,平均煤厚1.8m,煤层倾角22~25,地质储量为136万吨,可采储量为100万吨.煤层标高为-506m~-612m.2005年9月鉴定,该工作面煤层为不易自燃煤层,最短自燃发火期为90d,煤尘爆炸指数为21%.

56211工作面为五水平首采工作面,采纳U型通风方式,上顺槽采纳U型棚支护,下顺槽和切眼采纳工字钢T型棚支护,该工作面于2005年5月开始回采。

2工作面特别时期自燃发火隐患及原因分析

2.1工作面特别时期自燃发火隐患

56211工作面于2005年10月15日回采过程中工作面中部遇断层,经地质部门分别从56211工作面和56211回风巷进行探测,该断层落差6m,随工作面推动宽度逐渐增大,最大时在工作面连续长度达46m,该断层走向长度为210m。工作面见断层后对岩石段被迫采用放炮破岩,此时工作面已推动210m。2005年11月5日通风区进行防灭火猜测预报时期,发现56211工作面、风巷出现CO气体,浓度分别为0.0028%、0.0065%,2005年11月16日56211工作面上隅角CO上升至0.018%,工作面上隅角网内也检查出高浓度CO气体,浓度为0.020%,为及时治理工作面自燃发火隐患,马上对工作面采空区实施连续注浆,但CO仍浮现上升趋势,12月12日经检查化验,工作面CO气体范围扩展,上隅角、工作面出现CO气体,浓度分别为:0.06%、0.042%、0.0022%。同时56211工作面后部的倒眼封闭墙外检查出高浓度CO,浓度为1.984%。

工作面出现严重的自燃发火隐患,回采过程中随时都有被迫封闭的可能。

2.2发火原因分析

分析认为,56211工作面的发火原因为:

1)工作面过大断层期间,推动速度减慢,特别是2005年11月份推动距离不够20m,使采空区自燃带宽度扩展;

2)工作面过特大断层期间,由于地质因素,采空区遗留大量残煤;

3〕工作面回采期间风巷淤煤积水较多,清理难度大,加之风巷压力大,造成巷道断面最小处不够2m2上下顺槽通风压差大;

4〕56211工作面回采期间与上阶段56211工作面形成漏风通道;

5〕工作面内岩石段推过后,未及时垮落形成漏风通道。

针对以上状况经过综合分析认为,主要是采空区存在漏风通道,特别是过特大断层期间,采空区丢煤较多,推动速度减慢,氧化带窒留时间长,加之风巷断面太小,上下端头压差较大,致使工作面采空区出现严重的自燃发火隐患。

3自燃发火隐患的综合治理

一是在56211风巷发现CO处正上方处布置12个1~2m长的钢管,对56211实施喷浆后利用预埋钢管实施注罗克休,将56211风巷发现CO处正上方进行彻底堵漏封堵;二是对56211风巷、56211倒眼石门封闭墙分别进行了喷浆,同时在56211工作面后部各倒眼石门封闭墙外1m处钉1道临时板墙,对原封闭墙和临时板墙之间的空间实施注罗克休充填加固,杜绝漏风;三是在56211工作面下隅角利用直管向56211采空区实施注罗克休堵漏,材料比例为罗克休树脂:罗克休催化剂为4:1;以上地点共注罗克休材料约12T。对所有漏风源进行了彻底封堵。

从-506mB10底板巷向56211采空区集中注凝胶,共注玻璃水约20T。另外由通风区防灌队利用ZY-150钻机从风巷10处依据顶、底区巷道空间关系,向上阶段56211工作面采空区打钻,同时向56211采空区集中注凝胶,利用胶体的凝固性,分别对巷道、密闭四周进行封堵加固堵漏,消除漏风防止自燃发火。

3.3利用FSAMEA新型防灭火材料堵漏阻燃治理发火隐患

1)实施56211采空区注MEA方案。即:在56211工作面下顺槽设1临时注MEA泵站,将MEA和水按5‰的比例配成阻化剂。用泥浆泵加压后,通过泥浆泵管路与采空区预埋注MEA管路联通,自下隅角开始40M范围内喷洒阻化剂,每20m为1个喷洒点,每点喷洒时间为15~20min,下隅角喷洒时间为30~40min,利用工作面微量漏风使MEA进入采空区,使采空区后部形成1条防灭火阻燃带.起到阻止采空区遗煤自燃的作用。

2)在-506mB10底板巷所有顶、底区工作面倒眼封闭墙外2~3m处打设1道煤袋墙将碎煤与FSA混合后装袋),并在两封闭墙中间留设1趟注浆管,进行注浆,使其充分混合,起到封堵漏风的作用。

3.4均压措施

1)单调压气室——连通管闭区均压。即在56211工作面倒眼封闭墙外新建1道高质量密闭墙〔保证调压气室

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