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⼀⼀、、问问题题解解决决型型((⾃⾃定定⽬⽬标标))课课题题QC⼩⼩组组成成果果案案例例
⼀、问题解决型(⾃定⽬标)课题QC⼩组成果
这类成果是指课题的⽬标是⼩组⾃⼰确定的(即⾃定⽬标)。问题解决型(包括场型、攻关型、服务型、管理型)课题,都
可以⾃定⽬标。
如果是问题解决型中⾃定⽬标的课题。QC成果的整理,就应该按照问题解决型(⾃定⽬标)课题QC⼩组活动的程序,⼀个步
骤,⼀个步骤去整理。成果内容内容包括选择课题、状调查、设定⽬标、分析原因、确定主要原因、制定对策、按对策实
施、检查效果、确定巩固措施、总结和下⼀步打算的程序,还包括数据、图表、统计⼯具等。案例⼀是问题解决型中⾃定⽬标
的成果案例,2014年度获得全国优秀QC⼩组成果。
案例⼀(问题解决型(⾃定⽬标)课题QC⼩组成果案例)
提⾼薄⽚齿轮加⼯合格率
⼀、课题背景
薄⽚齿轮(见图1)是某项⽬受信仪的关键零件之⼀,其零件厚度薄,加⼯难度⼤,精度要求⾼,近⼗年来⼀直存在报废率⾼的
问题,严重影响我部⽣产进度。为此,我班组成⽴了QC⼩组,⼤家集思⼴益、献计献策针对薄⽚齿轮报废率⾼这⼀问题采取
了⼀系列措施,展开了本次QC⼩组活动。
图1:薄⽚齿轮零件⽰意图制图⼈:⽩X制图时间:3⽉25⽇
⼆、⼩组概况:
⼩组名称
XX机械制造部车⼯班组QC⼩组
⼩组类型
攻关型
课题名称提⾼薄⽚齿轮加⼯合格率⼩组⼈数10⼈注册时间2013年3⽉25⽇注册编号2013-001活动时间2013年3⽉~2013
年12⽉活动次数9次序号姓名性别⽂化程度组内职务职称职责
1
杨XX男中专组长⾼级⼯负责全⾯⼯作2
⽩X男本科组员⾼级⼯协助⼯作3
严XX男⼤专组员中级⼯数据统计4
强XX⼥本科组员技师整理资料5
祝XX男⼤专组员技师指导⼯作6
李XX⼥⼤专组员⾼级⼯策划与整理7
赵XX男本科组员技师坐标镗操作8
史X男本科组员技师数控操作9
马X男⼤专组员⾼级⼯数控操作10
朱XX男本科组员⾼⼯完善⼯艺略
三、选择课题
材料:40Cr
硬度:28~32HRC
制表⼈:严XX制表时间:3⽉25⽇
根据调查情况,绘制了薄⽚齿轮不合格项⽬排列图(见图4):
71.19%,是造成薄⽚齿轮加⼯合格率低的主要问题。
2.⽬标设定依据
五、设定⽬标
经过⼩组全体成员认真分析及测算,⼩组把薄⽚齿轮的加⼯合格率提⾼到85%作为本次活
动的⽬标值(见图5)。
图5⽬标柱状图制图⼈:⽩X时间:4⽉3⽇
六、原因分析
⼩组成员采⽤头脑风暴法,对由零件变形(跳动尺⼨0.025超差)影响薄⽚齿轮加⼯合格率的原因进⾏分析,并⼀⼀列举在鱼
刺图上,具体见图6:
图6:原因分析鱼刺图制图⼈:严XX时间:4⽉5⽇
七、确定主要原因
1.制定要因确认计划表
序号末端原因确认内容确认⽅法
确认标准
负责⼈完成时间
1
技能培训不达标1.培训内容2.培训成绩
查阅资料1.培训内容包含⼯艺、设备、实践等⽅⾯2.考核成绩70分以上⽩X4⽉11⽇
2
操作者不熟悉设备性能
1.操作者的操作资格、
2.操作者操作本设备的年龄
场检查查阅资料1.操作者的三证齐全
2.操作者操作该设备5年以上。
严XX
4⽉12⽇
3未按照⼯艺要求操作
操作者加⼯中的⼯艺纪律执⾏情况场检查1.⼯艺⽂件要求2.⾸件“两检”制度杨XX4⽉15⽇4普通机床加⼯精度低
机床精度检测数值精度检测1.主轴径向跳动≤0.005mm2.主轴端⾯跳动≤0.010mm史X4⽉19⽇5⽆半精车⼯序⼯艺⽂件中的
⼯序内容场检查⼯艺⽂件中有半精车⼯序,且为精车留加⼯余量马X4⽉29⽇6
装夹⼒过⼤
零件装夹部位受⼒情况
场检查
零件⽆夹痕
赵XX
5⽉3⽇
0.00%
10.00%20.00%
30.00%
40.00%
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%状⽬标
62.18%
85%
2.确认过程
确认⼀:技能培训不达标
4⽉11⽇,经⽩浩查阅相关培训考核资料,三名操作者均参加过⼯艺知识、实际操作、应知应会、设备保全、测量⽅法、质量
判定等⽅⾯的培训,考试成绩均在70分以上,综合评价合格,考核情况(见表5):
结论:⾮要
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