某某铸锻责任公司年度质量工作总结.pptx

  1. 1、本文档共46页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
;目录:;;质量方针及质量目标;质量目标;内外部质量审核情况;1、原材检验过程: 检查发现10批次不合格原材料,8批次让步接收,2批次退货处理。未执 行纠正预防措施。 2、生产销售过程: 开具不合处置表50份,全部实施纠正预防措施,并验证关闭。 3、内部审核: 开具10个不合项目,全部实施纠正预防措施,并验证关闭。 4、外部审核: 开具5个不合格项(CRCC),2个改进项(TTX)全部实施纠正预防措施,并 验证关闭。 ;质量目标完成情况;制造部质量目标完成情况;指标值:7.5%;设备动力部质量目标完成情况;营销部质量目标完成情况;人力资源部质量目标完成情况;采购部质量目标完成情况;技术质量部质量目标完成情况;2015年度产品浇注及废品率情况(按品种);从图表显示统计分析: 1、公司目前生产产品集中在E50BE钩舌、SBE60EE钩体、17型钩体、16型钩舌、E69CE钩体。 2、E69CE钩体废品率达到27.94%,E50BE钩舌废品率较低为2.44%但是生产量和报废数量最大。 3、根据每月废品统计来看以上两种产品主要是因为气孔原因报废。;2015年度每月产品浇注及废品率情况;从图表显示统计分析: 1、公司每月产量、废品量不稳定,其中4月5月7月8月10 月均超过废品控制指标线。 2、每月过程数据不稳定,波动性很大,存在质量风险。 3、初步分析废品波动较大是由于: A/新近员工对设备、工艺文件不熟悉导致。 B/本年度为试制后批量生产阶段,工艺不稳定。 C/原材的采购不稳定、关键材料保存存在一定问题。 ;2015年不合现象统计柏拉图;从图表显示统计分析: 1、因气孔报废的产品达到51.57%,占到公司废品的一半,直接导致制造部生产计划完成率、铸件废品率两个指标没有完成。 2、按2/8控制原则,公司不合格品80%的不合格现象集中在气孔、缺肉、缩孔、试制、透皮五个现象。只要有效解决以上不合格现象,公司废品率将直线下降。 3、2016年由技术质量部负责牵头制定关于气孔、缺肉、缩孔不合格现象的预防措施,制造部协助实施,进行工艺改进,提升产品质量。 ;2015年原材料检验情况;客户投诉客户投诉及交验情况情况;序号;; 清理打磨:存在打磨不到位、粗暴使用??板。;严 重 质 量 事 件 通 报 ;严重质量事件回顾分析;原因分析: 操作人员未严格按工艺要求进行操作(低温氧化、脱碳速度快、电弧炉出钢C含量过低、异常大沸腾),钢液存在过氧化现象,加剧了钢液吸气的程度,精炼时间长,导致钢液存在大量气体,浇入铸型时随着钢液凝固产生析出性气孔,分布于铸件热节及厚大部位、冒口温度较高的部位,导致整炉次产品报废。 纠正预防措施: 1、冶炼班重新学习冶炼工艺作业指导书; 2、冶炼班严格按照工艺文件要求进行生产作业,按要点落实到人; 3、严格控制入炉材料:采用新的块状石灰,去除粉状石灰。 ;2、事件:9月分前清现场发现大量SBE60EE钩体钩头表面密集型反应性气孔。根据10月份废品统计分析:废件总数333件、因以上原因废的件数为198件,占废品比例为59.46%。 图片示例: ;原因分析: A、涂料返潮,水汽沾附于涂料表层,当钢液浇注入型腔中,水汽向上迁移,由于铸件结构无法继续向上聚集于钩头正上平面。 B、聚集钩头正上平面砂芯浸刷涂料后,未及时引火烘干导致酒精挥发,更有甚者忘记引火,类似于水涂料。 C、砂芯及砂型放置时间长,遇湿度大的天气,涂料及型腔返潮加剧,水分回迁表层。若轻微则易产生密集型反应性表皮针状气孔缺陷。严重者为密集型反应性表面气孔缺陷,导致报废。 D、发热剂投入过早。(已经进行验证:发现发热剂投入过早后对此密集型气孔影响很大。) 纠正预防措施: A、刷涂均匀、速度要快,刷涂完成后立即点燃酒精烘干。 B、严重按工艺文件要求控制砂型的烘烤过程。 C、严重按工艺文件要求控制砂型存放时间。 D、天气湿度大时,由各个班长对现场存放的砂型、砂芯进行检查,看是否回潮。 E、严格控制发热剂的投入时间。 ;3、事件: 11月份打磨现场发现,E50BE钩舌S面凸面气刨质量差,凸面凸起高度大,呈现批量性质量事件,严重影响后续生产。产品集中在9-11月份。 图片示例: ;原因分析: A、相关操作员工责任心不强,随着公司产量的增加只追求数量而不重视质量。 B、相关检验人员、班组长监管不到位。 纠正预防措施: A、针对气刨班组人员进行学习培训、质量考核。 B、质量部安排检验人员每天进行监督检查。 ;4、事件: 12月份连续出现152-0137、151-0153、152-0143、152-0148、152-0150炉次因设备、操作失误等原因造成回炉,给公司造成严重损失 图片示例: 电极断裂:

文档评论(0)

helen886 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档