干气密封问题分析及处理措施.ppt

  1. 1、本文档共51页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
干气密封问题分析及处理措施,干气密封动画演示,干气密封工作原理动画,压缩机干气密封,干气密封工作动画,干气密封控制系统图,约翰克兰干气密封,罗茨风机干气密封,离心式压缩机干气密封,干气密封原理动画

* 3.5.3 一级放空导淋有油或其他液体排出 一级放空导淋按要求是不能有任何油污及其他任何液体排出的,否则此套干气密封肯定失效。若出现油及其他液体,说明二级密封组件肯定有油存在,这样二级密封动静环肯定不能打开而损坏。所排出来的油也一定是从润滑油中串到二级密封内部,再从一级放空排出,部分油还会进入一级密封组件里边,造成一级密封失效。首先必须检查隔离气密封组件,同时必须对整套干气密封组件进行更换,更换新的干气密封组件之前,需脱脂吹扫整个干气密封管路系统,保证系统不带任何液体及其他杂质。 另外,若有液体排出,有可能是一级放空失效,导致工艺气(工艺气本身带液)从一级放空泄漏出来。同时也可能是二级缓冲气带液造成。总之,一旦发现一级放空导淋有油或液体排出,都必须更换整套干气密封组件。 * 3.5.4 二级放空导淋有油或其他液体排出 二级放空有油排出,最有可能的原因是隔离气隔离油的效果不好,随着油气带入二级放空。若二级放空导淋有少量油排出是正常的,但量不能多,少量存油时间也不能太长,否则将会带入二级密封动静环之间,造成二级密封失效。在量的控制上多数是通过经验判断,从安全方面考虑,最好更换整套干气密封组件,送出检查清洗后做密封试验。 二级放空有液体排出,可能是二级密封气有带液现象,同时也可能是隔离气带液造成。需要更换整套干气密封组件,也包括隔离气密封组件。 * 4 频繁泄漏原因分析 经过多次维修更换及运行情况综合分析,造成频繁损坏的原因主要包括: 1、开停车程序,进油或低转速摩擦。 2、全厂晃电等意外事故,进油、带液等。 3、机组反转。 4、维修材质的选取,材质配对不适合机组工况的运行要求。 * 4.1 系统进油 从系统本身出发,导致进油的主要可能包括: 1、在启动油系统之前未通入隔离气。 2、机组突然停车,密封气及隔离气突然中断,油系统未及时停止。 3、全厂晃电,油系统和密封气系统均停止,但晃电过程中高位油箱的油还继续往机组提供润滑油,从而导致油进入密封系统。 4、隔离气密封组件损坏,此组件失效而导致油进入干气密封系统。 * 4.2 系统带液 氮气系统带液,此情况仅可能发生在启动过程中,因此时才使用氮气作为密封气,正常开车过程不使用此气体。到目前为止还未因氮气系统带液而出现问题。 停车过程中,机组密封气使用压缩机出口工艺气,随着机组停车,压力降低,温度下降,当温度下降至此氨含量露点温度条件,产生液化现象,导致整个密封气带液,这是整个干气密封带液的最大可能。 * 4.3 盘车转速过高 该机组原始盘车转速为128RPM,按干气密封运行原理,此转速不能使动静环处于开启状态,不能形成气膜,从而导致干气密封在低转速下出现干磨现象。后来将其电动盘车工具进行改造,将此转速降至7RPM。但此情况只属于理论分析,无实际验证条件。为了减少对动静环的磨损,只要保证转子处于盘车状态,先采用手动盘车方式。 * 4.4 机组反转 该机组高压缸有一进口、一出口和一循环段,在正常运行情况下,高压缸进口压力约为7.5MPa左右,出口最高可达15.4MPa,循环段最高约13MPa。当系统在异常情况下停车,比如全系统晃电,事故发电机不能立即启动,造成仪表空压机不能运行,所有仪表空气中断的情况下,机组所有仪表控制阀门都不能动作,出口工艺气会从合成塔反串回压缩机组,导致整个机组反转。从干气密封运行原理出发,在反转情况下动静环之间不仅不能形成气膜,反而有助于动静环贴合,导致干气密封组件在较高反向转动下损坏。 * 4.5 维修材质的选取 硬对硬配合,有DLC涂覆层,机组频繁停车情况下,会导致涂覆层瞬间受冲击力而脱落,同时在高压区运行情况下也可能会导致涂覆层脱落,其次对涂覆层的加工方面也不能验证。具有一定安全隐患。 硬对硬配合,无任何涂覆层,这种方式不能频繁开停车。 硬对软配合,石墨本身有自润滑性,同时脆性不如碳化硅和氮化硅,更可靠、更安全。目前正使用此种配对方式。 * 5 处理措施 通过运行、维修、装配等方面总结,得出有效的解决办法及处理措施,在下一步的运行维护中还将继续加以总结,得出更全面、更有效、更可靠的处理措施。 * 5.1 停车过程密封气投用更改 经过干气密封开停车过程及实际操作参数分析,一级孔板压差是影响其泄漏的主要原因。经讨论决定增大其高压缸一级进气压差,从原来的69KPa增加至90KPa。具体调整过程见表1及表2: * 表1 原始一级进气压差参数一览表 * 表2 更改后一级进板压差参数一览表 * 5.2 干气密封维修经验总结 缸体压力影响 材质配对影响 开停车检测过程 * 5.2.1 缸体压力影响

文档评论(0)

wannian118 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档