加油站油库安全事故案例静电引起火灾爆炸事故分析.doc

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加油站油库安全事故案例静电引起火灾爆炸事故分析 严禁喷溅式进油。……甲、乙类油品进入油罐或油罐车时初速度不得大于1m/s。……不得使用绝缘材料制作的容器灌装汽油、煤油等。必须根据规定做好静电接地。作业人员不得穿着易产生静电工作服……。 ——《石油库管理制度》 【案例11】收油流速过快、静电放电油罐爆炸 一、事故概况 1987年10月29日时许,浙江省某油库煤油罐进油时发生爆炸起火事故。 (1)油库概况 油库的油罐区由露天罐区和山洞罐区两部分组成。其中露天罐区有8座立式钢油罐,分别设置在2个防火堤内。露天罐区的8座立式钢油罐,原来都是土油罐和卧式油罐,后改为无力矩油罐,1974年又改为拱顶油罐,1982年将1#、8#油罐改为内浮顶油罐,总容量6500m3。1982年以后将3#油罐底板和下圈板更新。1#、~4#罐在一个防火堤内,1#罐为500m3内浮顶油罐,储存汽油17.655t;2#罐为500m3立式拱顶油罐,储存10#车用机油248.056t;3#罐为1000m3立式拱顶油罐,储存灯用煤油;4#罐为500m3立式拱顶油罐,储存15#车用机油149.986t。 该库设1座3000t级的装卸油码头,油泵房设6台离心泵没有铁路,全靠水路来油。设灌桶间2个,专发桶装汽油、柴油、煤油和机油,汽车油罐车在另一处发放。另外,还有2栋500m3桶装油库房,储存润滑油和润滑脂,并设有辅助生产区和行政管理区,其油罐区如图1-1所示。 (2)爆炸起火经过 1987年10月27日接到预报,28日18点来一艘1000t油轮,全是煤油。油库主任安排先进3#,余下的进5#罐。28日下午对3#、5#油罐进行检查。28日0点30,装载煤油的大庆765油轮到港。油库主任和司泵员对3#、5#油罐做了最后检查,打开3#油罐进油管阀门后,走向5#油罐。油轮于1点开泵卸油。油轮配备CYZ-65油泵,特性为:流量153~200m3/h,扬程66~63m液柱,转速1470r/min。油轮作业时实测泵出口压力为0.45MPa,油流速约为3.15~3.78m/s。开泵卸油时,两名操作工一道进入油罐区检查煤油管线和附件的作业情况。1点04分油库主任和司泵员在5#油罐处听到3#罐内有“噼噼啪啪”的响声,主任叫司泵员去泵房打电话通知码头停泵,主任向3#油罐走去。当司泵工走出消防堤,主任走进3#油罐时,听到“轰”地一声,3#油罐爆炸。100t煤油全部流出,整个防火堤内一片火海。煤油顺水沟流出防火堤(排水沟在防火堤处有一石板闸,当时未插好),火焰也窜出防火堤。燃着的油从防火堤的排水沟流出,进入油库排水网,油品先流到泵房四边的阀门池内,与引燃了泵房的门窗,泵房内也一起了火。油品又流到高架罐、灌桶间、堆桶场、桶装油品库、沥青堆场,将高架罐、油桶、沥青灌桶间、桶装库引燃。3#油罐爆炸10min后,2#油罐(储存248t汽机油)又发生爆炸,248t汽机油全部流出,火势增大,火场面积达7000m2。 (3)破坏情况与损失 3#油罐倒向南偏东方向,油罐全部变形,壁板与底板焊缝几乎全部从焊缝里边撕开,有一部分壁板与底板连接(约2m左右连着)。油罐向上抛起,倒向4#车用机油罐,其余油罐也被烧着。2#油罐的壁板与底板焊缝处撕开,DN100进出油管拉断,油罐腾空而起,呈抛物线跨过电话线向西边岀59.7m,落在一片空地上,少了约10min熄灭。1号内浮顶油罐上部4个通气孔被引燃,后被扑灭,因集中用冷水冷却而未爆炸,但东半部关闭多处变形,内浮盘密封圈被烧毁。储存汽机油149.99t的4#油罐,在2#油罐爆炸后,加强了冷却未发生爆炸,但严重变形,不能使用。与此区有隔堤的两外4个油罐未受影响。 经过3h奋战,火才完全熄灭。这次火灾烧死1人,重伤1人,轻伤7人;烧毁1000m3拱顶油罐一座,500m3内浮顶油罐2座和4座50m3卧式高架罐部分烧坏需要修理;罐区内外部分管道及其配件烧坏;烧毁油泵2台,部分电气设备和160只油桶;烧掉各种油品652.66t,直接经济损失68.36万元。 二、事故原因 事故发生后,进行了现场勘察,访问、座谈、化验分析、检阅原始资料及技术文献等工作,并请有关专家进行了检查测试。因为爆炸起火发生在半夜,油库内没有其他作业,无明火存在,当时也没有打雷闪电,2名操作现场人员正忙于检查和操作,不可能吸烟划火,其他点火源也被排除,最后认定是静电引发的爆炸起火事故。 (1)静电的产生和积聚 煤油系高绝缘液体介质,具有良好的起电性能。研究表明,绝缘性液体产生的流动静电大体上与其在管道内的流速平方成正比,因此管线中油品的流速对起电影响很大。对于煤油而言,当其管径为150mm时,其安全流速仅为2.1m/s。此油库发生事故前,管线内油品流速已高达3.1~3.8m/s,大大超过了安全流速,因此产生大量静电电荷是肯

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