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数控维修故障诊断与维修实例 CNC 的故障维修 21 例
例 1.PLC 主板的故障维修
故障现象:一台配套 SIEMENS SINUMERIK 810 系统的数控机床,其 PLC 采用
S5-130W/B,一次发生通过NC 系统 PC 功能输入的 R 参数,在加工中不起作用,
且不能更改加工程序中 R 参数的数值的故障。
分析及处理过程:通过对 NC 系统工作原理及故障现象的分析,确认 PLC 的主板
有问题。与另一台的主板对换后,进一步确定为 PLC 主板的问题。经厂家维修后,
故障被排除。
例 2.NC 系统存储器板的故障维修
故障现象:一台配套 SINUMERIK 810 数控系统的数控机床,其加工程序编辑后无
法保存。
分析及处理过程:经现场多次试验发现,机床可进行手动、手轮、MDI 操作,但
在编辑完程序,关机后重新起动,发现程序丢失,但系统参数仍然存在,因此可
排除电池不良的原因,据初步诊断可能为存储器板损坏导致。与另一台机床上同
规格的存储器板更换后,机床恢复正常。
例 3.NC 系统主板弯曲变形的故障维修
故障现象:一台采用德国 HEIDENHAIN 公司 TNCl55 的数控铣床,工作时系统经常
死机,停电后经常丢失机床参数和程序。
分析及处理过程:经现场分析与诊断,出现该故障的原因一般有以下几点:
1)电池不良。
2)系统存储 RAM 出错。
3)系统软件本身不稳定。
根据以上分析,逐条进行了如下检查:首先用万用表直接测量系统断电存储用电
池,发现正常:测量主板上的电池电压,发现时有时无,进一步检查发现当用手
按着主板的一侧测量时电压正常,而按住另一侧时则不正常,因此初步诊断为接
触不良导致;拆下该主板,仔细检查发现主板已弯曲变形,纠正后重新试验,故
障排除。
例 4.控制系统主板的故障维修
故障现象:一台工业控制机作为主控制、采用西班牙 FAGOR 系统作为数控部分的
仿形镗铣床,一次在加工完某一零件更换新的加工程序时,突然出现死机现象且
无任何报警,强行关机后重新起动系统,此时主机无法起动,同时出现显示器黑
屏现象。
分析及处理过程:检查显示器正常,加工程序无误,更换显卡和内存故障仍然存
在;进一步分析判断,确认是主板出现问题。更换一块新主板后,主机起动正常,
机床正常运转。
例 5.软件限位超程(设置不当)的故障维修
故障现象:一台配套 SIEMENS SINUMERIK 810 系统的专用数控铣床,在批量加工
中,NC 系统显示 2 号报警 “LIMIT SWITCH”。
分析及处理过程:2 号报警意为 “Y轴行程超出软件设定的极限值”,检查程序
数值并无变化,经仔细观察故障现象,当出现故障时,CRT 上显示的 Y 轴坐标确
认达到软件极限,仔细研究发现是补偿值输入变大引起的。适当调整软件限位设
置后,报警消除。
例 6.NOT READY 报警的故障维修
故障现象:一台配套 FANUC PM0 系统的数控车床,开机或加工过程中有时出现NOT
READY 报警,关机后重新开机,故障可以自动消失。
分析及处理过程:在故障发生时检查数控系统,发现伺服驱动器上的报警指示灯
亮,表明伺服驱动器存在问题。为了尽快判断故障原因,维修时通过与另一台机
床上同规格的伺服驱动器对调,开机后两台机床均能正常工作,证明驱动器无故
障。但数日后,该机床又出现相同报警,初步判断故障可能与驱动器安装、连接
有关。将驱动器拆下清理、重新安装,确认安装、连接后,该故障不再出现。
例 7.机床参数混乱的故障维修
故障现象:某配套 FANUC 0M 系统的加工中心,在加工过程中程序不能正常执行,
换刀和 Z 轴功能丧失,同时出现 910 报警。
分析及处理过程:910 报警意为 “RAM存储板出错”,因此按以下方法排除:①
首先检查后备电池电压正常;②将系统内存参数记录下来然后全部清除:③利用
RS-232 接口将以前备份的机床参数文件调入系统;④机床参数恢复完毕后断电
重新起动机床,故障消除。
例 8.电池故障维修
故障现象:一台配套 SIEMENS SINUMERIK 810 系统的数控机床,一次 NC 系统加上
电后CRT 不显示。
分析及处理过程:检查发现 NC 系统上 “COUPLING MODULE”板上左边的发光二极
管闪亮,指示故障。对 PLC 进行热起动后,系统正常工作;但过几天后,同一故
障又重复出现。经对发光二极管闪动频率进行分析后,确定为电池故障。更换电
池后,故障消除。
例 9.整流变压器匝间短路的故障维修
故障现象:一台配套 SIEMENS SINUMERIK 810 系统的
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