数控维修专讲--急停报警故障维修 10 例.pdf

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数控维修专讲--急停报警故障维修 10 例 第四课 急停报警故障维修 10 例 例 116.急停按钮引起的故障维修 故障现象:某配套 FANUC 0M 的加工中心,开机时显示 “NOTREADY”,伺服电源无法接通。 分析及处理过程:FANUC 0M 系统引起 “NOT READY”的原因是数控系统的紧急停止 “*ESP” 信号被输入,这一信号可以通过系统的 “诊断”页面进行检查。 经检查发现 PMC 到 CNC 急 停信号 (DGNl21.4)为 “0”,证明系统的 “急停”信号被输入。 再进一步检查,发现系统 I/O 模块的 “急停”输入信号为 “0”,对照机盒电气原理图,检查发现机盒刀库侧的手动操纵 盒上的急停按钮断线,重新连接,复位急停按钮后,再按 Reset 键,机盒即恢复正常工作。 例 117.液压电动机互锁引起的急停故障维修 故障现象:某配套 FANUC 0T 的数控车盒,开机后出现 “NOT READY”显示,且按下 “液 压起动”按扭后,液压电动机不工作, “NOTREADY”无法消除。 分析及处理过程:经了解, 该机床在正常工作情况下,应在液压起动后,CNC 的 “NOTREADY”自动消失,CNC 转入正常 工作状态。 对照机床电气原理图检查,机床的 “急停”输入 (X21.4)为 “急停”开关、X/Z 轴 “超程保护”开关、液压电动机过载保护自动开关、伺服电源过载保护自动开关这几个开 关的常闭触点的串联。 经检查这些信号,发现液压电动机过载保护的自动开关已跳闸。通 过测试,确认液压电动机无短路,液压系统无故障,合上空气开关后,机床正常工作,且未 发生跳闸现象。 例 118.主轴驱动器报警引起的急停故障维修 故障现象:某配套 FANUC 0TC 的进口数控车床,开机后,CNC 显示 “NOTREADY”,伺服 驱动器无法起动。 分析及处理过程:由机床的电气原理图,可以查得该机床急停输入信号 包括紧急按钮、机床 X/Z 轴的 “超程保护”开关以及中间继电器 KAl0 的常开触点等。 检 查急停按钮、“超程保护”开关均已满足条件,但中间继电器 KAl0 未吸合。进一步检查 KAl0 线圈,发现该信号由内部 PLC 控制,对应的 PLC 输出信号为 Y53.1。根据以上情况,通过PLC 程序检查 Y53.1 的逻辑条件,确认故障是由于机床主轴驱动器报警引起的。 通过排除主轴 报警,确认 Y53.1 输出为 “1”,在KAl0 吸合后,再次起动机床,故障清除,机床恢复正常 工作。 119.立卧转换互锁引起急停的故障维修 故障现象:某配套 FANUC 0MC 的进口 “立卧复合”加工中心,开机后 CNC 显示 “NOTREADY”,伺服驱动器无法起动。 分析及处理过程:故障分析过程同上例,对照机床 电气原理图及PLC 程序检查,发现机床 “急停”信号已被输入。 进一步分析、检查发现, 引起故障的原因是 “立卧转换头”未到位,导致了机床 “急停”。 检查实际机床的情况, 立/卧转换头位置正确,但转换到位信号为 “0”,检查后确认障原因是因为到位检测无触点 开关损坏。 更换无触点开关后,机床恢复正常工作. 例 120.起动条件不满足引起急停的故障维修 故障现象:某配套 FANUC 0MC 的数控铣(手机床),开机后,CNC 显示 “NOTREADY”,伺服 驱动器无法起动。 分析及处理过程:由于机床为二手设备,随机资料均已丢失,为了确定 故障原因,维修时从 X21.4“急停”信号回路依次分析、检查,确认故障原因是与 X21.4 输 入连接的中间继电器未吸合引起的 “急停”。 进一步检查机床的控制电路,发现该中间继 电器的吸合条件是机床未超程,且按下面板上的 “机床复位”按钮后,才能自锁保持。 据 此,再检查以上条件,最终发现故障原因是面板上的 “机床复位”按钮不良,更换按钮后, 故障排除,机床可以正常动作。 例 121.机床超极限保护引起急停的故障维修 故障现象:某配套 SIEMENS 810M GA3 的立式加工中心,开机后显示 “ALM2000”机床无 法正常起动。 分析及处理过程:SIEMENS 810M GA3 系统出现 ALM2000(急停)的原因是CNC 的 “急停” 信号生效。在本系统中,“急停” 信号是 PLC 至 CNC 的内部信号,地址为Q78.1(德 文版为 A78.1)。通过CNC 的 “诊断”页面检查发现 Q78.1 为 “0”,引起了系统急停。 进 一步检查机床的 PLC 程序

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