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(演讲技巧)讲稿提高甲醇蒸汽的利用率.pdf

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(演讲技巧)讲稿提高甲 醇蒸汽的利用率 从图中我们可以看出,蒸汽单耗是甲醇原料单耗超标的主要问题。 因此,我们把降低甲醇蒸汽单耗作为我们这次活动的主攻方向。 经测算,如果上述问题得以解决,原料蒸汽单耗可由 2007 年的 0.38t/t 降至为设定目标的 0.15t/t 。 蒸汽不能实现设计目标,与装置原始设计有一定关系,装置 98 年投产以后,在上级领导的大力支持下,通过我们的不懈努力,蒸汽 单耗呈下降趋势,QC 小组在实践活动中也积累了大量的实践经验,装 置在节能降耗上还有潜力可挖,因此,我们的设定目标应该可以实现。 那么究竟是什么原因影响甲醇蒸汽单耗呢?我们采用头脑风暴法, 对影响蒸汽单耗的诸多因素进行了分析。这是影响甲醇蒸汽单耗因果 图。由因果图我们可以看出,影响甲醇蒸汽单耗的末端因素有 10 个。 针对这十个末端因素,我们指定了要因确认表,并逐项进行分析 确定要因。 针对操作人员未按要求未培训这一问题,我们按照培训计划对培 训教师的授课笔记、职工的培训笔记、职工培训出勤率情况进行了检 查。全部达到要求,因此这不是要因。 针对操作人员培训时间不够这一问题,车间每周利用付班上午时 间组织操作人员进行集中培训,每次培训时间为2 小时,每月培训时 间为8 小时,符合分公司要求和装置实际需要。因此这不是要因。 针对操作人员培训方式不当这一问题,车间针对操作人员倒班的 实际情况,通过各种方式不断提高职工的操作技能,职工技术水平达 到生产要求,因此这不是要因。 针对工艺纪律相关方面未作明确规定这一问题,我们对 2007 年车 间P1104 蒸汽放空情况进行了调查,发现在转化、锅炉蒸汽发生波动, 由于车间工艺纪律相关方面未作具体规定,精馏人员常常不及时联系 调节,造成精馏 P1104 蒸汽放空开放,由此造成蒸汽的浪费,2007 年 全年就浪费蒸汽 104 吨,因此这是要因。 针对部分蒸汽阀门老化关闭不严这一问题,车间设备运行了 10 年, 蒸汽阀门老化严重,造成了蒸汽的浪费,2007 年车间针对这一情况, 给现场所有的导淋都加上了一个管帽,有效的杜绝了这一现场的发生。 因此这不是要因。 针对转化炉设计缺陷产汽不足这一问题,装置投产后,由于转化 炉设计问题,蒸汽产量一直未达到设计要求,由于受到某些条件的限 制,这一现象无法改变。因此这不是要因。 针对合成催化剂温度控制超标这一问题,我们对 2000 年以来每 年催化剂使用情况进行检查,粗甲醇合成率基本达到了设计要求。因 此这不是要因。 针对粗甲醇含量低于 84%这一问题,我们对 2000 年以来的粗甲醇 含量进行了调查,粗甲醇含量均达到设计要求。因此这不是要因。 针对操作规程缺乏规范性这一问题,车间 2007 年开始实施新版 操作规程,实行步步确认,使职工只有规定动作,没有自选动作,具 有较强的指导性和可操作性,有效的杜绝了蒸汽浪费,因此这不是要 因。 针对部分设备由于生产需要存在蒸汽放空原因这一问题,发现由 于生产需要,一些设备常年会产生蒸汽放空,而且进入冬季后,由于 室外温度较低,为防止部分设备、管线冻坏,需要放空防冻,从而造 成了蒸汽的浪费,因此这是要因。 经过要因确认,我们最终找到了影响甲醇蒸汽单耗的主要原因。 针对这两项主要原因,我们制定了对策实施计划表,并认真组织 开展实施。 针对工艺相关方面未作具体规定这一问题,由于精馏岗位的热源 由两部分组成,这两部分蒸汽的波动都会造成精馏热源的波动,使 P1104 会自动调整,产生放空,造成蒸汽的大量浪费。小组研究决定: 如果 P1104 出现放空,首先要联系锅炉减蒸汽,尽量降低外网蒸汽的 使用量,然后通过转化、压缩进行调整,直至 P1104 全部关死,并要 求这一系列操作在 15 分钟之内结束,否则给予考核,并将这一规定 补充进工艺考核制度中。 针对,冬季部分设备生产存在蒸汽放空这一问题,QC 小组成员分工对 各岗位冬季蒸汽放空进行排查,通过排查下发下列岗位存在蒸汽放空 防冻。 对于这些防冻产生的蒸汽、凝结水,我们坚持循环利用、注重效 益、保持稳定的原则。准备将产生的凝结水我们打入系统的除盐水进 行利用,对回收的乏气将之并入低压蒸汽管网,对凝结水、乏气量较 少,没有回收利用价值的,暂不回收,对回收会对系统稳定运行造成 较大影响的暂不回收,按照这个原则,我们对可以回收利用的凝结水、 乏气又重新进行了统计,并制

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